2023年以来,义马园区凯翔精化认真落实集团公司“一切成本费用可控”要求,立足自身实际,从源头抓起、突出重点,发动广大干部员工扎实做好降本降耗、降本增效等重点工作废铜催化剂,用责任和担当切实回答好“钱从哪里来、利润从哪里来、成本怎么管”三个现实问题。
任务分解,降低成本
“2023年废铜铋催化剂回收装置实现经济效益183.27万元,‘作业成本法’取得了实效……”该公司BDO部门负责人在月度降本增效总结会上说。
“作业成本法”是部门降本增效的“法宝”之一,主要将整个生产流程中人、机、料等资源消耗成本精确分解到月、周、天、小时,将成本管控任务分解到岗位、班组、个人。通过不断对标对标,找出对标的不足,填补成本节约的空白,从而建立起“人人有指标、人人肩上都有任务”的成本管控体系。2023年以来,部门通过“作业成本法”已实现降本增效1000多万元。
同时,公司认真落实集团公司要求,向全体员工发出降本增效“动员令”,职能部门牵头对近百项降本挖潜任务进行梳理、建立台账、制定方案。生产部对全员、全工序、全要素实行精细化成本管理,优化生产工艺设计和运行管理,干部员工齐抓共管,逐步构建起“安全生产降本、经营管理降本、绩效管理考核”的全要素成本管控体系。
回收并再利用废物废铜催化剂,节省金钱
为鼓励员工开展废旧物品修复再利用工作,公司本着“能自己做的绝不买,能别人修的绝不修”的原则,完善了废旧物品回收再利用制度,明确了怎么修、怎么修、怎么鉴别、修好后怎么办等细节,最大限度挖掘“金”“银”。同时,对修复人员根据修复价值给予相应奖励,实现企业成本节约与员工福利“双丰收”。
2023年以来,公司通过废旧修复再利用累计节约资金810万元,参与人数达900人,完成年目标的101.25%。员工们通过巧手实现了废旧物资的二次利用,疏通了内部配件、部件的“微循环”,取得了良好的经济效益。
创新转型,提高效率
“通过创新改造,我们安装了无功补偿装置,仅此一项,每个月可以为公司节省80多万元电费……”在公司三季度创新项目总结会上,电气与仪表部申报的创新项目荣获技术创新一等奖。
公司积极引导员工把生产中的“难题”变成“课题”,把“痛点”变成“亮点”,努力把创新转化为降本增效的动力。此外,公司充分利用创新工作室,把废旧修复再利用的“小课堂”搬进现场的“大课堂”。创新专家、劳模带领员工拆解、研究废旧设备,不仅让设备得到有效“再就业”,也让员工在实际动手实践中提升了“硬实力”。
据了解,2023年公司共获取优秀创新项目103个,通过创新引领实现成本节约和效率提升1650万元,同比增长58.04%,创下五年来新高。
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