精细化管理是先进的现代企业理念,是企业提高经济效益、提升管理水平、增强核心竞争力的重要手段,是实现企业可持续发展的必由之路。方大集团平安钢铁一直“鸡蛋里挑骨头”全面推行精细化管理,全过程、全环节持续推进降本增效,落实到每一个岗位、每一个员工、每一个工作岗位。从许多“小事”中,体现出员工“视企业为自家”的主人翁精神。
整治“灰色房子”抓小事强基础树形象
长期以来,液压站、润滑站、电磁站在人们的印象中都是脏乱差的“灰房子”,表面上看,它们与生产指标、财务成本关联不大,因此长期被忽视铁水罐加废钢,没人愿意花大精力去管理。然而,2018年9月,平安钢铁下定决心啃硬骨头,用一个月时间对229座液压站(润滑站)、264座电磁站进行整治,彻底根治了设备表面积尘、地面积油的“顽疾”,让“灰房子”焕然一新,光亮整洁。油箱、阀表、控制元件等设备表面无尘无油,卫生状况良好,标识规范,台账记录规范。现场工具、备件等物品摆放有序,线路名称、走向信息清晰,安全、消防设施齐全,为提高设备管理水平奠定了良好的基础。
“三站”现场整治又带来了意想不到的巨大效益,公司设备故障率大幅下降,2019年油耗同比下降34.6%。
2020年,平安钢铁在“三站”现场整改基础上,新增“水泵站、压缩空气站”现场整改,将“三站”标准化管理升级为五站管理,设备现场管理水平进一步提升。数据显示,2020年一季度,公司设备运转率为89.91%,较2019年四季度提高0.1个百分点;故障停机率为0.037‰,较2019年四季度降低0.126‰。
“一览全貌”,参观过平安钢铁的人员纷纷表示,“很少看到这么整洁、规范的液压润滑站和电磁站,怪不得方大这几年发展这么好,干部员工的执行力真是一流!”
消灭“锅巴”,每罐增产5吨
炼铁用的铁水槽大约运行1000炉后就需要下线检修,槽底的铁水未完全倒出,形成槽底铁,俗称“锅铁”,估算每块“锅铁”约重5吨,经过人工切割后只能折价送回炼钢炉,浪费人力物力,无形中增加了炼铁成本。
近年来,随着精细化管理的深入推进,广大干部员工树立了精细化管理意识。平安钢铁安源炼铁厂生产部在现场检查中发现,铸铁机现场堆积着“锅巴铁”。了解情况后,他们立即组织相关人员开会,找出长期存在的“锅巴铁”管理“盲区”。制定了三步走消灭“锅巴铁”方案。一是要求安源炼钢厂不向需要大修的铁水罐中添加废钢,确保罐底的铁熔化;二是清理铁水罐口,确保铁水浇注顺畅;三是将铁水罐内的铁水倒入炼钢转炉时倒干净。
通过对大修后的16号铁水罐实施“三步走”方案,成功消除了“锅巴铁”。对几个大修后的铁水罐也采取了同样的措施,取得了满意的效果,从此“锅巴铁”现象再也没有出现过。据测算,安源炼铁厂每月需大修铁水罐6个,按每罐5吨“锅巴铁”计算,每月净增生铁30吨,每年净增生铁360吨。
炉门小调整每月可省3万元
煤气消耗是轧钢厂的一项主要能源指标,天元二手材料目前有三座加热炉,全部采用高炉煤气加热钢坯。安源轧钢厂主动从细节入手,在加热炉炉门开启方式上全力降低成本。以往在生产过程中,加热炉炉门基本是固定常开。在公司深入推进精细化管理的要求下铁水罐加废钢,安源轧钢厂工程技术人员细心寻找降低成本的源头。经过跟踪发现,如果轧线停产时炉门全部关闭,不但可以减少热量损失,保证炉温不下降,还可以保证炉头处钢坯头尾温度稳定,从而减少工艺事故的发生。在正常生产情况下,通过增加机械限位器等自动控制,将炉门设置为半开状态,即炉门开启高度略高于钢坯150mm。在保证钢坯正常进出、炉温合理控制的同时,也减少了热量损失和煤气浪费。经测算,这一小小的调整,每吨钢可减少煤气消耗0.95立方米,每月可节省近3.2万元。
在推进精细化管理过程中,一开始会被认为是“吹毛求疵”,会有一些阻力。但通过不断推进、反复实践,在企业管理、降本增效取得立竿见影的效果后,员工们就会自觉养成精细化管理行为习惯。2020年5月,平安钢铁再次启动“精细化管理推进计划”,将精细化管理要求落实到各个方面,以“深挖内潜、降本增效”为引领,以执行力、效率、效益全面提升为抓手,将“变、做、练”落实到管理工作的每一个环节,不断提升管理水平和核心竞争力,保障公司生产经营目标顺利实现。(张少斌)
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