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龙钢公司废钢入炉量的四次革命:挖掘废钢资源效益的探索与实践

随着国家对钢材市场的调控,不少钢企借国家禁“黑钢”“中频炉”之机,在恢复产能的同时,最大限度发挥废钢资源的效益。龙钢公司在废钢进炉量上进行了“四转”。

废钢的第一次革命

4月份以来,龙钢公司把“降低铁水单耗”作为重点创效项目,成立了由生产技术部牵头,设备部、原料部、转炉作业区等单位参加的项目攻关小组,对影响废钢装车各环节的因素进行分析,制定措施,全面展开攻坚战。

为提高废钢入炉量,龙钢公司对每批外购废钢进行吸收率检测,并根据检测结果与市场部进行沟通铁水消耗和废钢加入量,要求有针对性地采购优质废钢,制定外购废钢采购标准,规范采购废钢品种。使用过程中对废钢进行分类堆放,合理搭配废钢品种,确保单炉加入废钢量的稳定。此外,生产技术部根据铁水情况,及时优化调整转炉辅助材料使用及配比,确保转炉操作稳定,逐步提高单炉加入废钢量,铁水单耗稳定在980kg/t左右。

废钢的第二次革命

进入三季度,为进一步挖潜内功,龙钢公司对标同类钢厂,对新老区废钢桶进行改造,老区废钢桶加长1米,新区废钢桶加高0.2米,增加了新老区每炉废钢添加量,老区每炉废钢添加量达到6-7吨,新区每炉废钢添加量达到18-20吨。同时,龙钢公司积极收集员工合理化建议,在新区铁包进行废钢添加实验,制定铁包添加废钢操作规程,确保工艺安全。为保证转炉操作稳定,提高转炉生产节奏,龙钢公司稳定铁水成分,搞好铁水引水和铁水罐维护,科学组织生产,减少加铁工序冲击,提高混铁炉日铁水处理量,为废钢入炉量增加提供了保障。通过以上措施的落实,废钢单耗达到107.5kg/t,铁水单耗由980kg/t降至960.1kg/t;8月份钢坯产量突破历史最高纪录,达万吨,超出历史最高纪录42483吨,9月份钢坯产量超出铁水量2万余吨。

废钢的第三次革命

随着废钢加入量的增加,为满足转炉热平衡,生产技术部优化渣量配比,尽量减少矿石、泥球、石灰石加入量,同时要求生产调度人员规范监督各生产工序时间,减少违规翻包,提高翻包率,减少工序温降,降低出钢温度。

当铁水硅含量较低时,要求每台转炉加入少量低硅铁,并在废钢桶内加入部分高锰生铁,以增加转炉内产生的化学热量铁水消耗和废钢加入量,进一步增加入炉废钢量,稳定转炉操作。由于废钢消耗量大增,导致外购废钢供应紧张,为此龙钢公司要求原料作业区成立废钢验收小组,对外购废钢车辆进行初验,并根据现场废钢配比要求,优先选择优质重型废钢入库,同时每班安排专人负责协调车辆卸车,这样每天废钢卸车量由最初的50车增加到70-80车,保证了外购废钢的供应。 10月份铁水单耗降至940.1kg/t,废钢单耗达131.2kg/t,钢坯产量超过铁水产量约4万吨。

废钢的第四次革命

为追求更高的综合效益,11月份龙钢公司与河北建邦多次对标,通过对标对废钢桶进行了三次改造。老区域废钢桶在整体加高0.6米的基础上改为梯度加高,一方面增加了废钢桶的添加量,另一方面使得废钢入炉更加顺畅,减少了废钢在桶内卡死的影响;新区域废钢桶在之前两次加高0.4米的基础上,从废钢桶前端再次加高加长,进一步增加了废钢桶的添加量,提高了废钢入炉比例,进一步降低了铁水单耗,为完成废钢入炉比例、铁水单耗指标奠定了基础。同时,通过严格执行废钢验收、入库、配比管理办法,细致研究、分步落实各项工艺流程标准,废钢入炉配比有了质的提高,由老区每炉9吨提高到11-12吨,由新区每炉25吨提高到27-28吨。11月份,当月废钢消耗达到181.4kg/t,铁水消耗达到903kg/t,日废钢消耗最高达到230kg/t。钢坯产量超过铁水产量6万余吨,在提高入炉废钢量方面取得了很大的突破。(龙钢公司炼钢厂 刘海瑞)

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