磨机是重要的工程机械,它通过旋转筒体内的介质来对目标物料进行研磨。衬板螺栓是关键连接件,在以振动和撞击为主的工况环境里容易发生断裂。
今天,螺丝君通过一个断裂案例,来和大家分享能够将衬板螺栓断裂率降低到 1/8000 的解决方案废钢破碎机衬板螺栓,以此帮助大家更好地对螺栓断裂失效进行管理和预防。
01 磨机结构
大型设备的磨机,其筒体直径能够达到十多米,回转重量可达 3000 多吨。工作时,电动机带动筒体进行旋转,物料在筒中受到介质棒的撞击和粉磨后,从排料端流出。磨机的旋转过程主要由两个部分构成,分别是提升和冲击。在提升阶段,研磨介质(像钢球或钢棒等)会随着磨机的旋转而被带到高处。通过冲击力,物料被破碎成更小的颗粒。
常用的磨机 - 衬板螺栓结构包含以下部分:有衬板,有缓冲橡胶,有磨机壳体,有衬板螺栓,有橡胶密封件,有杯垫圈,还有六角螺母。为了能实现更紧密的紧固,衬板螺栓的螺栓头通常被设计成锥面扁头。这种设计能够增加接触面积,进而提供更大的紧固力,如此一来就能有效避免衬板在高振动和冲击的环境中松动。一旦衬板螺栓发生断裂,那么必然会发生重大事故。
02 断裂失效案例
某矿石磨机运行约 3200 小时后,接连出现 6 例衬板螺栓断裂的情况。这些断裂都发生在螺母承载面附近的第一个螺纹处,并且裂纹的扩展方向与磨机的旋转方向是一致的。从服役记录来看,该磨机衬板螺栓的平均寿命大约为 4000 小时,远远低于 8000 小时的最低设计寿命要求。
观察发现,衬板螺栓和磨机壳体的螺纹孔都存在明显变形。
橡胶密封件的磨损也非常明显:
03 机理分析
从以上的失效观察可以看出,失效主要集中在以下几个方面:一是工作载荷与夹紧力之间的关系;二是磨机工况与裂纹扩展之间的关系;三是橡胶件磨损与夹紧力之间的关系。
3.1 工作载荷与夹紧力
螺栓夹紧力与连接工况的工作载荷息息相关。
从上图 A 点来看,若施加的扭矩所产生的夹紧载荷比操作条件下的载荷高,那么螺栓能保持足够的夹紧力,不会因循环载荷而松动或失效。而像 B 点的情况,倘若夹紧载荷低于操作条件下的载荷,螺栓在每一个循环载荷作用下都会经历拉伸和压缩,从而增加了失效的风险。
3.2 磨机工况与裂纹扩展
磨机工况是导致螺栓失效的重要因素之一,除了载荷和夹紧力之外。磨机冲击侧、提升侧与运动方向的关系如左图所示。右图表明了螺栓顶端视角的旋转方向,其中红色箭头向上指示了磨机的旋转方向。
磨机旋转时,研磨介质在提升和冲击阶段会对螺栓施加循环载荷,此循环载荷会致使螺栓疲劳失效。裂纹的扩展方向一般与磨机旋转方向相同,这显示螺栓在磨机旋转过程中承受了明显的循环载荷。失效通常出现在螺母承载面附近的第一个螺纹处,因为此处是螺栓与螺母接触且承受最大应力的区域。螺纹的几何形状以及载荷传递的特点,使得其容易产生应力集中的情况,进而导致材料出现疲劳现象以及裂纹的形成。裂纹一般会沿着螺纹的根部进行扩展,原因在于这是应力集中最为主要的区域。
3.3 橡胶件磨损与夹紧力
磨机壳体与螺栓垫圈之间的橡胶密封件会对接头的松弛产生影响,进而致使夹紧载荷出现损失。橡胶密封件在长期使用时会经历磨损和变形,使其性能降低。这种磨损和变形会让螺栓的夹紧力变小,提升螺栓松动和失效的风险。另外,橡胶密封件的老化或者损坏还会进一步降低螺栓的夹紧力,对螺栓的紧固效果产生影响,增加失效的可能性。
04 试验验证
根据机理分析,设置相应试验以评估不同因素对螺栓失效的影响。
4.1 夹紧力优化
标记同型号同工况的磨机,从进料段往出料段进行操作。对 15 只螺栓进行标号,标号顺序为降序。间隔选取 1、3、5、8、11、14 这六组螺栓。然后安装负载传感器。测试间隔为一个月。测量并记录螺栓夹紧载荷随时间的变化情况。
下图左边是开始时各个螺栓的夹紧力记录,下图右边是 1 个月后的相应记录。测试结果表明,所有螺栓的夹紧载荷有着随着时间推移逐渐减小的共同趋势,其中最大衰减达到了 41.5%。
这表明螺栓在运行时出现了松弛情况,进而致使夹紧力有所损失。其中,1 号、3 号和 5 号螺栓的夹紧载荷损失最为显著。夹紧载荷的高损失与螺栓所处的位置高度存在关联,并且与初始夹紧载荷没有关系。这就意味着,即便在初始安装阶段施加了相同的夹紧力,靠近排料端的螺栓依然会遭遇更大程度的夹紧载荷损失。
为此,采取了增加预紧力 10%的措施,同时采用了分级紧固的方法,以此来预防失效。改进后的结果表明,排料端螺栓的夹紧力衰减率降低到了 8%至 12%之间,进料端降低到了 5%至 8%之间。
4.2 橡胶密封件优化
与密封件厂商协商,对合成橡胶配方以及预处理涂层等配方进行更改,以优化方案,从而提高耐用性和抗变形能力。接着进行对比测试,该测试是基于螺母螺栓旋转角度的变化。
测试结果显示,原密封件在使用时扭矩损失较高。这表明随着时间的流逝,螺栓的夹紧力在逐步减小。扭矩损失的原因或许有密封材料老化、磨损,还有密封设计不好致使接头松弛。
配方优化后的密封件在相同条件下,其扭矩损失较低。这显示优化后的密封件能更好地维持螺栓的夹紧力,从而减少了松弛的情况。
由此可见,配方优化具备更有效的抵抗磨损和老化的能力,进而能够提高连接的安全性。
螺丝君经验与总结
衬板螺栓通过分级紧固和配方优化后,其断裂频率有了显著降低。原本的断裂频率是 6 例/3200 小时,而现在降低到了 1 例/8000 小时。这就表明,分级紧固和配方优化能够起到有效预防磨损的作用,还能避免断裂损失。
希望今天的分享能帮助大家理解衬板螺栓以及应用它,还能提供有效的失效管理办法。期待大家在留言区交流分享观点废钢破碎机衬板螺栓,一起去探讨更多的解决办法。让我们一同为更安全可靠的紧固贡献价值!
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