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提高球墨铸铁球化率的方法与技巧,助力钢铁、铸造行业发展

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大比例废钢生产球墨铸铁需要注意的事项很多,特别是对不熟悉使用废钢生产合成铸铁的厂家,更应该学习大比例废钢铸造生产技术。今天我们先讲解一些提高球墨铸铁球化率的方法和技巧。

我国普通球铁铸件球化级别要求达到4级以上(即球化率70%),一般铸造厂达到的球化率在85%左右。近年来随着球铁生产的发展,特别是风电铸件生产及对铸件质量要求高的行业,球化级别要求达到2级,即球化率90%以上。笔者所在公司对QT400-15原采用的球化孕育处理工艺、球化剂、孕育剂进行了分析改进,使球铁球化率达到90%以上。

1. 独创的生产工艺

原生产工艺:冶炼设备采用2.0T中频炉、1.5T工频炉各一台;

QT400-15原铁液成分为ω(C)=3.75%~3.95%、ω(Si)=1.4%~1.7%、ω(Mn)≤0.40%、ω(P)≤0.07%、ω(S≤0.035%;球化处理所用球化剂为1.3%~1.5%合金;

孕育处理所用孕育剂为0.7%~0.9%-C合金。球化处理采用两次出铁冲水法:先出铁55%~60%进行球化处理,然后加入孕育剂,再加入其余铁水。由于球化孕育采用传统方法,通过测试25mm厚的单铸楔形试块得到的球化率一般在80%左右,即球化3级。

2. 提高球化率的实验方案

为了提高球化率,对原有的球化、孕育处理工艺进行了改进,主要措施有:增加球化剂、孕育剂的加入量、净化铁水、脱硫处理等。球化率测试仍采用25mm单铸楔形试块,具体方案如下:

(1)对原工艺球化率低的原因进行分析,认为是球化剂加入量太少,故将球化剂加入量由原工艺的1.3%~1.4%提高到1.7%,但球化率仍达不到要求。

(2)另一种推测是球化率低可能是由于接种不良或接种量下降造成的,因此将接种量由0.7%~0.9%提高到1.1%球墨铸铁用废钢的作用,但球化率仍然达不到要求。

(3)进一步分析认为,球化率偏低可能是由于铁水中夹杂物较多,且球化干扰元素含量较高所致,因此对铁水进行了高温净化,高温净化温度一般控制在1500±10℃,但球化率仍未超过90%。

(4)ω(S)含量过高,严重消耗球化剂,加速球化度下降。因此,增加脱硫处理,使原铁液中ω(S)含量由原来的0.035%降低到0.020%以下,但球化率仅达86%。以上4种方案的试验结果如表1所示。楔形试块的组织和力学性能均未达到要求。

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3.最终采用的改进方案

3.1具体改进措施原料为生铁、无锈或少锈的废钢、回收料;采用炉外加入纯碱()对原铁液进行脱硫;

使用XXX公司的390预处理剂对布袋进行预脱氧处理;

采用XXX公司的球化剂进行球化处理;

采用碳化硅与硅铁进行联合孕育。

新工艺原铁液成分控制:

ω(C)=(3.70%~3.90%、ω(Si)=0.80%~1.20%[ω(Si最终铸件)=2.60%~3.00%]、ω(Mn)≤0.30%、ω(P)≤0.05%、ω(S≤0.02%。当原铁液中ω(S)含量超过0.02%时,采用工业纯碱进行炉内脱硫,由于脱硫反应为吸热反应,要求脱硫温度控制在1500℃左右,炉内预熔时根据ω(S)含量控制纯碱加入量为1.5%~2.5%。同时球化处理包采用普通的坝式处理包,先在坝底一侧加入1.7%的XXX公司牌号球化剂将包的一面铺平压实,依次用0.2%碳化硅粉和0.3%小块覆盖,捣实后用压铁盖住,在铁水包另一侧加入0.3%福士科390孕育剂,出铁时先冲入总铁水的55%~60%,待球化反应完成后,加入1.2%-C孕育剂,冲入剩余铁水,然后扒渣浇注。

3.2试验结果脱硫前后原铁液成分见表2、表3,对应的25mm单铸楔形试块力学性能及金相组织见表4。金相组织中球化率的评定方法采用金相图像分析系统自动检测。

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4.结果分析

4.1主要元素对球化率的影响C、Si:C能促进石墨化,降低铸铁白口倾向,但ω(C)含量过高,会使CE过高,易造成石墨上浮,一般控制在3.7%~3.9%。Si能增强石墨化能力,消除渗碳体,Si作为孕育剂加入时,能大大降低铁水的过冷能力。为提高孕育效果,将原铁水的ω(Si)含量由原来的1.3%~1.5%降低到0.8%~1.2%,ω(Si最终)含量控制在2.60%~3.00%。Mn:Mn在结晶过程中,增大铸铁的过冷倾向,并促进碳化物(FeMn)3C的生成。 在共析转变过程中,Mn起降低共析转变温度,稳定化、细化珠光体的作用。Mn对球化率影响不大。由于受原料的影响,一般控制ω(Mn)。

4.2脱硫处理炉料熔化后,取样分析化学成分,当ω(S)含量高于0.02%时,应进行脱硫处理。纯碱脱硫的原理是:在钢包中放入一定量的纯碱,借助铁水的流动进行搅拌,纯碱在高温下分解,反应式为=Na2O+CO2↑:生成的Na2O与铁水中的硫结合生成Na2S,(Na2O)+[FeS]=(Na2S)+(FeO)。分解出的CO2使铁水剧烈搅动,促进了脱硫过程。纯碱渣极易流动,上浮很快,脱硫反应时间很短,脱硫后应及时清除渣,否则会返硫。

4.3预脱氧处理、球化处理及孕育处理 390预处理剂在包裹体中起预脱氧处理的作用,同时增加了石墨形核核心球墨铸铁用废钢的作用,增加了单位面积石墨球数量,还可以提高Mg的吸收率,大大提高抗劣化能力,提高球化率。XXX公司的孕育剂含ω(Si)=60%~70%、ω(Ca)=0.4%~2.0%、ω(Ba)=7%~11%,其中Ba可以延长有效孕育时间。 选用福士科球化剂品牌,ω(Si)=40%~50%、ω(Mg)=7.0%~8.0%、ω(RE)=0.3%~1.0%、ω(Ca)=1.5%~2.5%、ω(Al)

5 结论

生产铁素体球墨铸铁时,要求球化率达到90%以上,可采取下列措施:

(1)选用优质炉料,减少炉料中抗球化元素。

(2)选择ω(RE)含量较低的球化剂,减弱RE对球状石墨形态的恶化作用。

(3)原铁液中ω(S)含量应小于0.020%,可减少球化剂的消耗,特别是减少硫化渣二次硫化所消耗的球化元素。

(4)对铁水进行预脱氧处理,增加单位面积石墨球数量,提高球化率,大幅度提高抗劣化能力,延长有效孕育时间。

(5)降低原铁液中ω(Si)量,增加球化剂、孕育剂及各种预处理剂的加入量,强化孕育处理。

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